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高压变频器的节能应用

来源:艾特贸易2017-06-05

简介据统计,低压电动机( 690V 以下)的数量是高压电动机的几十倍,但所消耗的电能仅为高压的 1/8 左右。高压电动机在工矿企业中应用极为广泛,冶金、钢铁、矿山、电力、轨道交通、

    据统计,低压电动机(690V以下)的数量是高压电动机的几十倍,但所消耗的电能仅为高压的1/8左右。高压电动机在工矿企业中应用极为广泛,冶金、钢铁、矿山、电力、轨道交通、石油、化工、煤炭、水处理等行业中,用于拖动风机、泵类、压缩机及各种大型机械,其消耗的能源占电动机总能耗的70%以上。由于相应额定电压1~10kV的变频器有着共同的调速和启动方法仍然落后,浪费了大量的能源且造成机械寿命低。因此,推广应用高压变频器及启动装置的效益和潜力是巨大的。    大庆新华电厂200MW发电动机组,锅炉引风机为1250kW6kV两台。1998年采用变频调速技术拖动高压引风机.是我国电厂大型机组首次采用变频调速。经黑龙江电力科学院测试考核,发电动机组在额定工况下(有功负荷200MW)与未用变频拖动相比,由原来的1790.4kW下降了28.02%,在有功负荷80~180MW间运行下降了30%~56.3%。石家庄炼油厂65t/h中压锅炉引风机采用变频调速后,年节电67×104kW·h,节电率为67. 7%,锅炉燃烧率提高1.6%,节电率60. 3%。采用变频控制时,电动机和泵的转速下降,轴承等机械部件磨损降低,泵端密封系统不宜损坏,电动机故障率降低,维修工作量大为减少。1994年后,该厂又采用了146kV大容量变频装置,节电40%70%。深圳梅林水厂首期设计曰供水能力为60×104m³,八套离心水泵有4套采用了高低一高型变频调速装置,1995年节电83×104kW·h    从目前高压变频器的一般使用情况来看,平均节电可达30%,因而,无论是在新建项目中,还是在技改项目中,高压变频系统的投入和使用是非常有效的节能手段,若在政府有关部门和相关行业的支持下,每年有计划地改造(500600)×104kW的低效风机、水泵、平均年收入70亿~80亿人民币,当年即可产生直接效益约为50亿~60亿元,占投资额的70%,而该类设备的使用期限为15年,长期经济效益十分明显。若坚持不懈十余年进行改造,不仅可以大幅度提高我国这一行业的技术发展水平,而且每年为国家节约约数百亿元人民币的电量,有关专家估计;整体节能效果可为国家在今后十年内减少152030×104kW燃煤发电动机组的投资,同时减少了大量煤烟的排放。    变频器正是基于变频器的节能作用及其在各行业领域的广泛应用,尤其是极大地改善石油、化工、电力、机械等行业的高能消耗现象,而获得了庞大的市场需求,成为电气节能的主力军。由于目前还有大量电动机没有安装变频器,国内市场潜力极其诱人。在节能这个大系统里面,思想意识的转变对实现变频器的节能事实上起着至关重要的作用,这里包括公众节能意识和用户节能意识的转变。    此外,国家政策法规规定这只“无形的手”,对变频器节能的推广也起到非常重要的影响。总的来说,实现变频器的真正节能是一个系统工程,不仅需要国家政策的支持配合,更需要借助于公众节能意识的整体提高。