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变频器输出线布线不合理产生电磁感应干扰排除
来源:艾特贸易2017-06-05
简介变频器输出线布线不合理,产生电磁感应干扰。某纺织厂原有的涤纶长丝前纺 3 条生产线的卷绕部分,采用西门子公司 6SE7031 系列变频器 (45kW) ,驱动 8 台永磁同步电机(每台 0.9kW ),
变频器输出线布线不合理,产生电磁感应干扰。某纺织厂原有的涤纶长丝前纺3条生产线的卷绕部分,采用西门子公司6SE7031系列变频器(45kW),驱动8台永磁同步电机(每台0.9kW),开环控制方式,工作频率110Hz。后来增进两条相似生产线,采用西门子6SE7032系列变频器,工作频率260Hz。新生产线投入运行不久,发现原生产线频繁停机,变频器显示为“0009”(待机状态),无任何故障报警记录,经反复检查也未见异常。重新启动变频器,驱动4台电机能正常运行,当驱动4~8台电机时,变频器运行一段时间又停机(每次时间不等)。
初步分析判断,变频器停机可能是由以下几种因素造成的。
①变频器内部器件存在软故障,使其驱动负载能力下降。
②所驱动的8台电机中,存在机械故障,造成电机过负荷。
③变频器输出线之间存在电磁感应干扰。
最后由专人值班监视变频器的显示器,记录每次停机时显示器的显示内容变化。停机开始显示由“0”变化到“2952”,停顿2~3s后转换成“0003”,再转换成“0009”待机状态。但变频器与变频器之间均用金属柜隔离,金属柜可靠接地,且变频器与变频器之间的距离也有约2m,干扰信号不易被引入。后进一步检查发现,原生产线变频器输出线穿过了新生产线变频器控制柜的底部,而且新生产线变频器的工作频率又较高(260Hz),确认干扰信号是由控制电缆间的电磁感应引起的。后将该输出电缆移至距新生产线的变频柜约5m的地方,重新启动变频器,此时驱动8台电机运行正常,变频器停机故障排除。